2022年11月30日08:28 來源:中國青年報(bào)
對於張常江,以及其所供職的山東港口青島港青島新前灣集裝箱碼頭而言,這是一場“從0到1”的戰(zhàn)役。
張常江現(xiàn)任青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司團(tuán)委書記、AGV(負(fù)責(zé)將集裝箱從岸橋運(yùn)抵堆場的自動導(dǎo)引車)主管。6年前,他面臨需要攻克的“堡壘”名為AGV循環(huán)充電技術(shù)及系統(tǒng),是世界性難題之一。
2011年,張常江從青島理工大學(xué)畢業(yè),入職青島前灣集裝箱碼頭負(fù)責(zé)岸橋管理工作。
工作伊始,張常江便加入“振超團(tuán)隊(duì)”,成為一名在基層崗位歷練成長的青年工匠。
在碼頭上,每天忙完設(shè)備檢修、保養(yǎng)等基礎(chǔ)工作,張常江就一頭扎進(jìn)電氣房內(nèi)翻圖紙、查程序,到設(shè)備上找硬件、對工況。在工控電腦前站至兩腳發(fā)麻,在設(shè)備上鑽得一臉灰、滿身油,成為他的工作常態(tài)。
那幾年,張常江先后負(fù)責(zé)了碼頭15臺常規(guī)岸橋和兩臺世界最早雙起升雙小車岸橋的日常運(yùn)維管理工作。在工作中他發(fā)現(xiàn),集裝箱卡車與岸橋難以快速精準(zhǔn)對位。在他看來,雖然一輛集裝箱卡車因此耽誤的時間微乎其微,但是每天、每月、每年累計(jì)的集裝箱吊裝作業(yè)總量,就是極大的時間成本浪費(fèi)。為此,張常江參與到集裝箱卡車激光定位系統(tǒng)的研發(fā)中。
為了模擬真實(shí)工況,張常江和團(tuán)隊(duì)在岸橋連續(xù)奮戰(zhàn)了60多個日夜,前后進(jìn)行了3000余次測試,終於成功完成激光定位系統(tǒng)建設(shè),從而大幅提高了岸橋作業(yè)效率。
在“振超團(tuán)隊(duì)”,張常江以勤奮和愛鑽研出名,很快小有名氣。那5年裡,為解決大型設(shè)備視頻安防技術(shù)難題,他鑽研視頻監(jiān)控技術(shù),突破現(xiàn)場應(yīng)用難點(diǎn),參與完成32臺岸橋安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造和建設(shè)﹔在公司節(jié)能照明改造項(xiàng)目中,他和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新應(yīng)用新型LED照明燈具,將岸橋照明功耗降至原來的25%,每年為港口節(jié)約用電約130萬度。
2016年12月,張常江經(jīng)集團(tuán)選拔加入“連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”,參與全自動化集裝箱碼頭水平運(yùn)輸系統(tǒng)的創(chuàng)新優(yōu)化和運(yùn)維管理工作。
“連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”是以團(tuán)隊(duì)帶頭人、山東港口集團(tuán)高級別專家張連鋼名字命名的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),成立於山東港口青島港全自動化集裝箱碼頭立項(xiàng)之時。團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持自力更生、自主創(chuàng)新,僅用3年半時間就設(shè)計(jì)建成了全球領(lǐng)先、亞洲首個全自動化集裝箱碼頭。
“到港口需要的地方去,即使是在一片荒沙灘上沒日沒夜地加班和無窮無盡地探索?!睆埑=f。
那年,青島港全自動化集裝箱碼頭正在如火如荼地建設(shè),向全世界展示著“中國智慧”“中國方案”。在團(tuán)隊(duì)中,張常江具體負(fù)責(zé)AGV循環(huán)充電系統(tǒng)、電控系統(tǒng)的研發(fā)實(shí)測、創(chuàng)新優(yōu)化工作。
“當(dāng)時,歐美發(fā)達(dá)國家在AGV循環(huán)充電技術(shù)領(lǐng)域也是一片空白,國外自動化碼頭普遍採用鉛酸電池作為AGV動力源,車輛續(xù)航採用更換電池方案,但該方案存在換電站投資大、運(yùn)行成本高、電池壽命短、環(huán)境污染重等多重弊端?!睆埑=f。
要完成“從零到一”的突破和跨越,難度可想而知。系統(tǒng)測試初期,團(tuán)隊(duì)便遭遇了意想不到的難題?!爱?dāng)時,選用的全自動車載取電裝置無法準(zhǔn)確導(dǎo)入地面供電滑觸線,導(dǎo)致車輛無法完成自動充電,甚至一度影響到碼頭投產(chǎn)工期?!睆埑=f。
為清除這個“攔路虎”,張常江主動請纓,連續(xù)三天三夜蹲守在現(xiàn)場,打開櫃體查遍了76臺全自動取電裝置的機(jī)械結(jié)構(gòu)和電氣設(shè)計(jì),看遍了59條供電滑觸線的每一條線槽,終於查找到取電裝置伸出到位檢測方式錯誤、伸出量傾斜角偏差過大等多項(xiàng)癥結(jié),提出17條關(guān)於取電裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)與電氣配置的優(yōu)化整改建議,經(jīng)過逐項(xiàng)整改,問題得以徹底解決。
歷經(jīng)一年多的攻堅(jiān)克難,AGV循環(huán)充電技術(shù)從“0”變成了“1”。
這是我國擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)將充電過程與作業(yè)過程合二為一,選用具有淺充淺放且較長使用壽命等優(yōu)勢的鈦酸鋰電池作為AGV動力電池,不僅設(shè)計(jì)了全新的車載取電裝置,而且創(chuàng)新供電滑觸線側(cè)向使用技術(shù),在利用AGV和堆場進(jìn)行集裝箱交互的1分鐘過程內(nèi)完成電能補(bǔ)充,最終實(shí)現(xiàn)AGV24小時現(xiàn)需運(yùn)行續(xù)航時間無限制的新模式。
憑此創(chuàng)新,張常江和團(tuán)隊(duì)大大減輕了AGV所需負(fù)載的電池,打造出輕量化AGV,重量較國外減輕12噸,能耗降低25%,碼頭作業(yè)效率提高7%,僅換電站一項(xiàng)就節(jié)省建設(shè)成本1.2億元。
但對張常江而言,這場與AGV循環(huán)充電技術(shù)“較量”的戰(zhàn)役遠(yuǎn)未結(jié)束。
2018年1月,一股寒潮突襲青島地區(qū),夜裡氣溫驟降至零下十幾攝氏度。一天夜裡10點(diǎn)半,正值夜班的張常江突然發(fā)現(xiàn)AGV陸續(xù)出現(xiàn)不能充電的情況。
張常江在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),因?yàn)槌蜏靥鞖?,AGV取電裝置無法有效伸出。在採取臨時措施保障生產(chǎn)的同時,他著手查找原因,發(fā)現(xiàn)取電裝置電纜套管在零下十幾攝氏度的超低溫環(huán)境下硬度明顯增大,進(jìn)而造成整套機(jī)構(gòu)伸縮困難。
經(jīng)過分析,張常江決定採取增加伸出彈簧拉力、在電纜套管上做切口的解決方案。
“我們使用專用壁紙刀在尼龍?zhí)坠苌闲⌒囊硪磉M(jìn)行環(huán)切,同時要確保不傷及電纜絕緣層?!绷阆率畮讛z氏度的氣溫下,這場“手術(shù)”進(jìn)行得並不容易。
38臺AGV、76臺取電裝置,每臺取電裝置兩根套管,每根套管需要環(huán)切5個切口,一共760個切口。在保障AGV正常作業(yè)狀態(tài)下,等這場“手術(shù)”持久戰(zhàn)結(jié)束時,已是第三天臨近中午,AGV再未出現(xiàn)一例伸縮故障。
恰是這次意外故障,促使張常江進(jìn)一步考慮對AGV循環(huán)充電技術(shù)及系統(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化升級。為了確保電纜在低溫環(huán)境下伸縮無礙,他將電纜適當(dāng)變細(xì),並在套管出廠時設(shè)計(jì)做好切口﹔為建立取電裝置調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)和方法,他測出調(diào)整參數(shù),填補(bǔ)該項(xiàng)空白……
這些看似細(xì)微的改變,卻能確保AGV循環(huán)充電系統(tǒng)更為安全、穩(wěn)定、長期地運(yùn)行。
2020年12月,“連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”被中宣部授予“時代楷模”榮譽(yù)稱號,作為其中的一員,張常江深感自豪。前不久,張常江被團(tuán)中央、人力資源和社會保障部聯(lián)合授予“全國青年崗位能手標(biāo)兵”稱號。
張常江說,自動化碼頭自投產(chǎn)運(yùn)營以來,已連續(xù)9次打破自己創(chuàng)造的作業(yè)效率世界紀(jì)錄,詮釋著“中國速度”,也讓他更加堅(jiān)定地在建設(shè)世界一流智慧港口、綠色港口的征途上貢獻(xiàn)青春力量。(中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 李川)
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